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隧道的尽头在遥远的前方
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如果要找一个形象点的比喻来描绘1995年至1998年巨石公司的状况,笔者以为彼时巨石公司恍若穿行于崇山峻岭隧道中的一列火车,绝大多数时段缓慢行驶在昏暗的隧道里,偶尔驶出隧道,感受一个短暂的亮光点,然后亮光瞬间消逝,列车继而驶入一个更长的、似乎一时见不到出口的隧道。
专家们告诉笔者,池窑是借鉴钢铁高炉冶炼技法,将矿石粉料输入一个用高档耐火砖砌成的方形窑内,窑内建有一熔化池,窑的底层及四周铺有各种重油、天然气、氧气、高压空气等管道,还有热电偶等温度测量与控制仪器,以保证玻璃液的熔化完全受控。
玻璃液经熔化达到拉丝要求后,自动通过铂铑合金漏板,形成瀑布流般的玻纤丝,再涂抹上浸润剂,分成若干细束,然后由转动的拉丝机卷成筒形。
从上面这段叙述中不难看出,玻纤生产是个系统工程,看似简单至极的一束拉丝,要经过那么多道工序,并由大量知识、技术、工艺、配方、设备等因素构成。
任何一个因素和环节出问题,玻纤产品就不合格。
巨石公司8000吨池窑拉丝生产线投产后出现的问题,又何止一两个。
在振石公司制作的电视专题片中,张毓强在回忆这段历史时,说了一段连贯性和关联性极强的话:8000吨池窑点火后,因为没有可参照的东西,技术上面临诸多挑战,出现了生产的徘徊和不稳定。
生产的徘徊和不稳定,导致产品质量不稳定;产品质量不稳定,派生出生产经营成本高;产品成本高,市场不接受,带来一连串问题。
张毓强回忆说,1995年365天,他接到326个质量投诉,几乎每天一个。
他坦言,那段时间感受的压力很大,是他一生中碰到的几次挑战中非常严峻的一次。
池窑与代铂炉显然不同,池窑拉丝生产线刚投产,张毓强就发现,工人们对池窑性能和技术工艺不熟悉,以前摸索出来的代铂炉经验已无用。
经常出现的现象是,这几天产品质量不好,作业效率不高,人们拼命找原因,但发现不了明显问题。
过了几天,生产却一切正常,工人们以为生产线自动痊愈,谁知,第二天故态复萌。
张毓强还发现,池窑拉丝线员工大多是从云贵川一带临时招来的农民工,文化程度不高,不太适应严格管理。
工厂实行的是工效挂钩政策,多劳多得,拉丝作业顺畅了,这些新员工能多拿钱,心情就好;反之,就满嘴怨气、满脸怒色,有的甚至停工不做,任电热燃烧、玻纤流淌。
你一问,他则反唇相讥:反正没有奖金了,还干什么呀?
那年除夕之夜,张毓强和周森林刚从车间回到家,洗洗手准备吃年夜饭,突然,厂部来电话,说外来那些农民工罢工了。
一问,方知拉丝机再次出现故障,农民工排除不了,又正赶上除夕夜,大家思念家人,情绪波动,都表示不干了。
张毓强与周森林心急火燎、立刻满头大汗跑回车间。
想一想,自己确有考虑不周之处。
这些新员工回不了家,身处异乡、举目无亲,有点孤单,有点怨气,也在情理之中。
张毓强当即决定,让食堂师傅炒上几个小菜,在车间边上放上几张桌子,他和员工们围坐在一起,度过了大年夜。
没有想到,无准备之中临时想出来的主意,后来竟延续下来,形成固定的“年夜饭制度”
。
针对新工艺新员工的特殊情况,张毓强双管齐下,发起了加强管理和开展“百日劳动竞赛”
活动。
亲历过这次“百日劳动竞赛”
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